西安阿尔特测控技术有限公司

2026年参展商C2馆 C365
西安阿尔特测控技术有限公司是一家致力于将军工技术进行民用化开发与转化,为客户提供快速 检测方案及相关产品研发、生产、销售、服务的国家级高新技术企业。 公司经过十年的创新研发,搭建了基于连续波雷达技术的微波透射法水分检测技术平台和基于高 灵敏度微量元素探测技术的无源灰分检测技术平台,获得了多项国家专利及其他知识产权。 公司作为国家标准《棉花回潮率测试方法--微波法》 (GB/T29886-2013) 的第一起草单位,该标 准已经于2014年1月获准颁发实施。2022年,公司申请立项的首个无源灰分仪行业标准《煤灰分非放射 性检测方法》获得国家能源局批准(国能综通科技【2022】96号)。
2
文章数
1
视频数
7
产品数
745
阅读量
联系人:杨经理
手机:13880329608
地区: 陕西 西安市
当前位置: 首页 > 文章 >关于高级智能化选煤(精煤重介在线密度决策系统)
TA的最新文章

关于高级智能化选煤(精煤重介在线密度决策系统)

2025/3/31

0
分享到:

关于高级智能化选煤(重介在线密度决策系统)

661155504984133.jpg

1 现状2018 年,国内部分矿业集团开始尝试建设智能化 洗煤厂,就此掀起了国内智能化洗煤厂改造、建设的新高潮。对 于重介洗煤而言,洗煤厂智能化建设的核心,主要在于密度自主 决策与智能控制。目前虽然有很多的设计院、总包公司都在推动 选煤智能化建设,但是真正实现了自主决策与智能控制功能的寥 寥无几。这一方面是因为我国目前在自动化控制方面较为薄弱, 检测和控制仪表、元件绝大部分源于进口;目前正逐步推广在线 灰分检测、计量装置、重介质密度自动控制、自动加介等自动化 控制,虽有一定进步,但普及率及技术水平仍较差。具体到重介 质旋流器相关环节,目前国内选煤厂仅在悬浮液密度控制方面部 分实现了基本自动控制,但密度仍存在波动大的问题,易造成分 选精煤灰分不稳定。大多数选煤厂依靠人工调节补水阀门的开度 大小来调节密度,用于控制悬浮液黏度的分流系统等则因为不了 解与分选指标的对应关系等技术问题,而完全靠人工操作。

2 主要问题和阻碍:在选煤生产过程中,料位、液位、矿 浆流量以及流速等工艺参数检测装置,经过多年的发展已趋向成 熟,市场上也有大量的不同原理和规格的产品可供选择。涉及到 分选产品指标出现波动时,配套工艺参数如何调整等分选调节技 术,由于其工况复杂、涉及面广、难度大,一直没有理想的解决 方案,基本还停留在“精煤灰分高了,降点密度;灰分低了,提高点密度 ”的阶段,具体针对精煤灰分较高,是悬浮液密度高的  原因还是原煤灰分过高、或者是原煤灰分与密度的对应关系不正  确等问题没有相关具体的认识,是目前制约重介智能化分选的瓶  颈。基于以上的种种问题,造成目前已经完成智能化改造的选煤 厂运行过程中,实际分选精煤灰分波动性大、平均灰分低于理想  灰分,中煤带煤损失高等现象,给选煤厂带来了巨大的经济损失。

3 解决方法:重介选煤智能化控制系统的研究, 目的在于  打破目前煤炭分选工艺参数基本依靠人工调节的现状,在重介选  煤过程中,根据原煤灰分、精煤灰分及浮沉、中煤浮沉等产品指标波动,实现具有自决策能力的智能化控制,实现重介分流箱执  行机构、入料泵配套电动机转速、补水环阀门开度等协同自主调  节,从而使悬浮液黏度和悬浮液密度等工艺参数根据分选产品的  指标波动具有自诊断、自决策的能力,实现重介质旋流器分选过  程中工艺参数控制的智能化。即主要通过对灰分的在线精准监测, 智能化回控整个重介洗选。

基于无源在线灰分仪“前测后控 ”逻辑的密度自主决策系统。 原煤灰分测定值结合浮沉数据设定入洗密度初始值,融合在线密 度与灰分检测反馈,设计基于模糊算法的密度自主决策系统,实 现重介悬浮液密度的在线、实时自主设定,实现洗煤过程的料、 水、介质的自主动态平衡及设备节能降耗,在保证精煤灰分的前 提下,使精煤产率最大化。


4 系统软件与灰分仪的匹配度及源代码问题

我们的系统是基于灰分仪的高精度数据“前测后控 ”,那么系统与灰分仪数据的匹配程度自然要求高。以本逻辑来看,最好 软件系统和灰分仪为同一厂家。有的用户使用我们的灰分仪而软 件方面使用另一家的控制系统,虽然灰分仪数据良好,但整个密 度决策系统的效果不佳,有的一直没有调好。有的软件方需要我 们给出源代码,但的确做不到的。有的调好了,但因为匹配度影 响,精度可能略有下降。所以希望用户如果使用我们的灰分仪, 也一起使用我们的系统。它相当于在原来的集中控制系统基础上 加上一个“补丁 ”,对原来系统没有任何影响,责任也好划分, 我们主要对密度决策负责。

5 、带来的益处:

1)、实现分选密度的在线优化,上级单位及主管部门可以远 程(手机、电脑、平板)察看、监督、指导洗选过程,及时了解 洗选情况和数据。

2)、实现重介过程无人化或大大减少人工,节约人工成本。

3)、提升精煤产率 0.5%以上。即 1000 吨煤多洗 5 吨以上。 比如,某客户需要 10.5 个灰的产品,人工监测洗选的时候往往 为了保证质量,会按 9.5-10 甚至更低的标准去洗选,这样自然有浪费。

4)、降低介质消耗 10%以上。与 3)相辅相成。

5)一般来说,建设好一套重介智能化洗选系统,1 年左右 就可收回成本,具体根据各企业具体情况,如产量、煤品种而不同。

西安阿尔特测控技术有限公司 联系人:杨经理 13880329608

2025年3月


评论

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明阿拉丁网上煤机装备展览会同意其观点。

0 条评论

    登录 才能发表评论!